案例一:
系統(tǒng)基本信息:自來水,電導(dǎo)490,水溫20。采用4支8040膜,2芯壓力容器并聯(lián)。
癥狀:裝入膜后調(diào)試,產(chǎn)水電導(dǎo)20,脫鹽率達不到98%。
現(xiàn)場檢查:對單個壓力容器作探管試驗,數(shù)據(jù)為:5.6,5.7,9.0,25.7,21.7,22.6,;5.4,5.7,7.5,12,15,27。說明一個壓力容器中膜之間聯(lián)結(jié)件密封不好,另外一只壓力容器端頭密封有問題。拆出膜元件,發(fā)現(xiàn)膜元件外表面有大量油膩膩的東西,且膜中有大量活性炭細粉。
對策:重新用甘油安裝,且更換壓力容器端頭所有密封圈。
結(jié)果:產(chǎn)水電導(dǎo)<7.0
啟示:對于小壓力容器,特別是不銹鋼壓力容器,加工精度差別較大,往往存在微微的滲水(注意不是泄漏?。。。?,導(dǎo)致產(chǎn)水電導(dǎo)偏高。并且不銹鋼容器內(nèi)有的有防腐油脂,建議裝膜前好好清理干凈不銹鋼壓力容器。
案例二:
系統(tǒng)基本信息:原水:自來水,工藝流程:原水--->超濾--->反滲透。
癥狀:隨著運行時間延長,出水電導(dǎo)越來越高,半年后脫鹽率只有87%。
現(xiàn)場檢測:超濾每30分鐘反洗一次,并投加次氯酸鈉殺菌,反滲透進水余氯濃度0.2~0.4ppm。
結(jié)論:膜被嚴重氧化。
案例三:
基本信息:原水:井水,工藝流程:井水----〉砂濾---〉炭濾---〉反滲透
癥狀:運行3個月后,產(chǎn)水流量在短短1周內(nèi)從65t/h降到25t/h。
現(xiàn)場檢測:SDI值測不出,絮凝劑投加量達到14ppm,打開一段壓力容器發(fā)現(xiàn)膜已經(jīng)都為棕黑色,疑為絮凝劑投加過來量。
對策:進行酸堿清洗,產(chǎn)水量恢復(fù),降低絮凝劑投加量至2~3ppm,SDI達標。
收獲:剛運行時,由于井為新打井,出水濁度高,絮凝劑投加量大,運行3個月后,井水濁度大大降低,而沒有調(diào)低絮凝劑投加量,導(dǎo)致產(chǎn)生絮凝劑過量污染。
案例四:
系統(tǒng)信息:原水:黃河水自來水,流程:多介質(zhì)---〉活性炭---〉反滲透
癥狀:運行1個月,產(chǎn)水流量大幅度下降,清洗后即可恢復(fù),一個月后又下降。
現(xiàn)場檢測:SDI合格,取出二段最后一只膜稱重達22KG(標準重量14.5KG),說明結(jié)垢嚴重。
對策:先徹底清洗反系統(tǒng)膜元件,再選擇適當?shù)淖韫竸ń?jīng)測原水中鈣硬度為5mmol/l)。
啟示:往往一些最低級的錯誤,在設(shè)計時卻沒有解決好,造成了系統(tǒng)的問題。
案例五:
基本信息:0.5t/h小系統(tǒng),用2支4040膜并聯(lián),水源為地下水電導(dǎo)2000
工藝流程:原水---〉砂濾---〉炭濾---〉軟水器--〉反滲透
癥狀:運行1周后,產(chǎn)水量降低一半,簡單用酸清洗后流量恢復(fù),1周后又降低至一半,清洗不能恢復(fù)。
現(xiàn)場檢測:取出膜元件,發(fā)現(xiàn)農(nóng)水側(cè)有大量白色水垢,稱重發(fā)現(xiàn)膜增重2.5kg,且發(fā)現(xiàn)并聯(lián)的一只膜堵塞嚴重,另外一只堵塞較輕。
對策:加大軟水器選型,多添樹脂,每天再生,將膜單只徹底清洗,系統(tǒng)再投運。
結(jié)果:1個月后仍正常運行。
啟示:由于最先軟化沒有做好,導(dǎo)致2只膜都嚴重結(jié)垢,產(chǎn)水量下降,第一次清洗時,由于膜是并聯(lián),并且結(jié)垢的疏松程度不同,導(dǎo)致只有其中1只完全洗干凈,而另外一只仍然堵塞嚴重,說明偏流在系統(tǒng)運行和清洗時都是普遍存在的,需要注意。